5.2m×78m回转窑中档轮带下筒体裂缝处理

时间:2020-01-14 10:14:13  来源:  浏览次数:74

 

5.2m×78m回转窑中档轮带下筒体裂缝处理,从现场勘查的结果可以得出以下三点:

    1、裂缝宽度为3mm;

    2、长度、深度不详,需现场勘查;

    3、裂缝所处位置为中档轮带下两垫板之间;
 

5.2m×78m回转窑中档轮带下筒体裂缝处理

分析出现此类裂缝的原因是:

    1、整体强度低,投入正常生产后,引起筒体断裂;

    2、高温状态下材质疲劳,引起简体断裂;

    3、不适当的维修导致了简体断裂;

    4、回转窑简体在加工制造、运输、安装等过程中不经心形成了沟痕,导致了微细裂纹,荷重后微细裂纹扩展开来,发展到筒体断裂。

    根据回转窑筒体裂缝的实际情况,结合我们长期从事回转窑制作、调试、安装和对许多其它厂家回转窑问题的处理经验,提出一下两种方案:

    1、移动轮带:把窑内耐火砖拆除,挡铁割掉,用千斤顶把窑打起,用吊车把轮带移开,在裂缝处从窑内外两边用气刨刨开。用埋弧焊从两边焊接牢固后,磨平处理。滚圈、挡铁等按原样复位。

    2、不移动轮带:把窑内耐火砖拆除,在窑内找到裂缝痕迹,在距窑外裂缝2—3mm用气刨全部抛开,然后从内部用埋弧焊焊接牢固,平面做磨平处理,而后用电焊把外部2—3mm裂缝焊接平整。

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